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氧氣減壓器著火事故的剖析

 更新時間:2010-09-27 點(diǎn)擊量:1934

氧氣減壓器是氣焊(割)作業(yè)中*的工具,也是使用頻繁的一種工具,在人們印象中它非常安全??墒橇钊穗y以置信的是:氧氣減壓器在正常使用中竟然著了火。
一、 事故經(jīng)過
    1998年10月13日某廠一氣焊工在氣割作業(yè)中感覺氧氣壓力低,便關(guān)閉割炬上的氧氣閥、乙快閥,火焰熄滅后,放下割炬,把氧氣減壓器(單級式)取下,套在另一只氧氣瓶瓶閥上,緊固好后,調(diào)節(jié)氧壓。當(dāng)?shù)蛪罕碇羔樦傅剿栉恢煤?,繼續(xù)往上走,氣焊工正要關(guān)閉瓶閥時,突然從膠管與減壓器連接處噴出火焰,將其面部灼燒。旁邊有一檢修工見狀,急步上前,關(guān)閉瓶閥,并取下氧氣減壓器,避免了事故的擴(kuò)大。

二、 事故現(xiàn)場勘查及取證情況
    1. 把氧氣膠管距著火點(diǎn)割下1m長,縱向剖開,發(fā)現(xiàn)內(nèi)壁光滑,無燒灼痕跡。
    2. 氧氣瓶瓶閥內(nèi)壁無燒灼痕跡,經(jīng)對瓶內(nèi)氣體分析表明:瓶內(nèi)氣體單一為純氧氣。
    3. 氧氣減壓器外殼完好,入口內(nèi)壁無燒灼痕跡,出口內(nèi)壁有積炭。
    4. 對氧氣減壓器進(jìn)行氣密性試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)氣密性差。
    5. 氧氣減壓器經(jīng)拆解,發(fā)現(xiàn):高壓室完好,高壓調(diào)解彈簧生有大量的銹,輕加敲擊,銹粉脫落;低壓室一片焦黑,橡膠密封圈燒去1/2,金屬膜片燒去1/3,低壓調(diào)解彈簧燒斷。

三、 事故原因分析
    1.根據(jù)氣瓶氣體成分單一的分析結(jié)果,排除爆炸性混合氣體燃燒的可能。
    2.根據(jù)氧氣膠管內(nèi)壁無燒灼痕跡,排除火焰從割炬流向減壓器的可能。
    3. 高壓調(diào)解彈簧生有大量銹的原因是:彈簧材質(zhì)不合格,彈簧長期與氧氣及氧氣中少量水分發(fā)生腐蝕。
    4. 氧氣減壓器失控原因是:氧氣流從高壓室流向低壓室過程中,體積劇烈膨脹,吸收大量的熱,使得低壓室溫度急劇下降,達(dá)到水的結(jié)冰溫度。這時混雜在氧氣中的水分在減壓器閥頭處凍結(jié),使得閥頭偏離閥座,閥門開度增加,氧壓升高。
    5. 大量銹粉在高速氧氣流的吹動下與金屬器壁摩擦生熱,達(dá)到紅熱燃燒狀態(tài),撞擊到密封膠圈及金屬膜片上,擴(kuò)大燃燒,繼而燒斷低壓調(diào)解彈簧。這些都是在瞬間發(fā)生的。
    6. 高壓室完好,低壓室燒損嚴(yán)重。減壓器外殼完好的原因是:火焰不能倒燃,所以高壓室完好;燃燒放出的熱使得閥頭部位凍結(jié)消失,又因低壓調(diào)解彈簧燒斷,解除了對高壓調(diào)解彈簧彈起的限制,高壓調(diào)解彈簧迅速彈起,zui大限度減少氧氣供應(yīng);加上燃燒產(chǎn)生的氣體又不能迅速排出,這些因素使得氧氣濃度急劇下降,燃燒變得緩慢,又因氧氣瓶閥人為迅速關(guān)閉,導(dǎo)致減壓器外殼完好。
四、 防止事故重復(fù)出現(xiàn)的防范措施
拆解全廠所有氧氣減壓器,發(fā)現(xiàn)有
不符合安全要求的全部收繳,經(jīng)判定能
繼續(xù)使用的,脫脂處理后回裝。     所以大家在使用減壓器的時候一定要了解減壓器的性能,不同的氣體一定得用相應(yīng)的規(guī)格減壓器,從而達(dá)到安全生產(chǎn)的目的,為了使用者的安全,用戶必須在安裝使用減壓器時應(yīng)先將氣瓶連接口或管道內(nèi)雜物清除干凈,配氣體管道過濾器,本公司可定制。使用氧氣減壓器時要嚴(yán)格注意避免油脂,清除后方可使用。